KYOCERA B−910 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年12月12日到着 12月23日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
N. 騒音測定 T. 修理前点検測定 B. 原因
G. 下蓋 ガラリ鉄板塗装 P. 電源トランス 唸り音修理 D. 使用部品
F. 修理費 135,000円 S. B−910の仕様(マニアルより) |
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A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 前から見る |
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A12. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 後左上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A17. 点検中 上から見る、ヒートシンクはハニカム構造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 上蓋(放熱器)+前パネルを取り、上から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 上蓋(放熱器)+前パネルを取り、前から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 上蓋(放熱器)+前パネルを取り、右から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 右側終段アンプ基板の頭のビニールが後退した電解コンデンサー。 ユーザー言はく、オーバーホール修理は「H*F*堂」で完了の事?。 オーバーホール修理の修理内容は修理屋で非常に異なる。 |
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A25. 点検中 上蓋(放熱器)+前パネルを取り、左から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A26. 点検中 右側終段アンプ基板の頭のビニールが後退した電解コンデンサー。 オーバーホールは「H*F*堂」で完了の事? |
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A31. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A33. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A34. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A35. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下蓋の右側空気取り入口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 下蓋の左側空気取り入口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A43. 点検中 下蓋の後側輪空気取り入口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A51. 点検中 入力RCA端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A52. 点検中 入力RCA端子。 テフロン絶縁製に交換出来る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A53. 点検中 入力RCA端子2。 WBT RCA端子 WBT−0201に交換出来る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 SP接続端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 交換するSP接続端子「WBT0700」、支給品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A71. 点検中 電源コード引きだし部、コード取り付穴には電源3Pプラグは場所が不十分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A72. 点検中 3Pインレット取り付け位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A81. 点検中 電源基板、熱で頭のビニールが膨らんだ電解コンデンサー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A91. 点検中 終段TR(トランジスター)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A92. 点検中 交換する終段TR(トランジスター)。 2組48個購入し、より選別して2組12個使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. 電源トランス 唸り音修理。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 P11. 点検中 電源トランス。 |
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P12. 点検中 電源トランス取り出し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P13. 点検中 電源トランス取り出し、裏から見る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P14. 点検中 電源トランス取り出、2.5A流して負荷試験(45V×2.5A=112.5VA)、この当たりが最大音。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P15. 点検中 電源トランス取り出、3A流して負荷試験(45V×3A=135VA)、この当たりが最大音。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P20. 修理後電源トランス。 トランス製造会社から、綺麗になって戻りました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. 騒音測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 N1. 部屋の騒音測定(AMPは電源切る)。 本日は雨降りで少しノイズ多い。 左=低周波音レベル計「Rion NA-17」(1〜1000HZ)=60dB 右=実時間オクターブ騒音分析計「Rion NA-23」(31.5〜8KHZ)=2KHZ当たり少し。 |
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N2. 修理前 電源投入後の騒音測定。 左=低周波音レベル計「Rion NA-17」(1〜1000HZ)=70dB 右=実時間オクターブ騒音分析計「Rion NA-23」(31.5〜8KHZ)=500〜4KHZに雑音 |
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N3. AMPの底板上(電源トランスの直上)で、部屋の騒音測定(AMPは電源切る。本日は雨降りで少しノイズ多い。 左=低周波音レベル計「Rion NA-17」(1〜1000HZ)=59dB 右=実時間オクターブ騒音分析計「Rion NA-23」(31.5〜8KHZ)=2KHZ当たり少し。 |
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N4. AMPの底板上(電源トランスの直上)で、修理前電源投入後の騒音測定。 左=低周波音レベル計「Rion NA-17」(1〜1000HZ)=68dB 右=実時間オクターブ騒音分析計「Rion NA-23」(31.5〜8KHZ)=125〜4KHZ当たり出ている。 |
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N5. AMPの底板上(電源トランスの直上)で、修理後電源投入後の騒音測定。 左=低周波音レベル計「Rion NA-17」(1〜1000HZ)=60dB 右=実時間オクターブ騒音分析計「Rion NA-23」(31.5〜8KHZ)=125と2KHZ当たりに少し出ている。 |
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T. 修理前点検測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 T0. 出力・歪み率測定。 「見方」。 下段左端 オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、出力を測定。 下段中央 オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル表示)。 上段左端 交流電圧計=L側出力電圧測定、黒針のみ使用。 上段中左 歪み率計=出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力。 上段中右 交流電圧計=R側出力電圧測定、赤針のみ使用。 上段右端 オシロ=出力波形表示、 赤表示=R出力、黄色表示=L出力。(実際にはRL交流電圧計の出力「Max1V」を観測)。 下段中右上 デジタル電圧計=R出力電圧測定。 下段中右下 デジタル電圧計=L出力電圧測定。 |
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T1. R側SP出力電圧15V=28W出力 0.3%歪(0.3%レンジ) 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
T2. L側SP出力電圧15V=28W出力 0.3%歪(0.3%レンジ) 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
T3. R側SP出力電圧15V=28W出力 0.3%歪(0.3%レンジ) 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
T4. L側SP出力電圧15V=28W出力 0.3%歪(0.3%レンジ) 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
T5. 修理前、出力・歪み率測定中、 冷却フアンを使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理前 R側ドライブ |
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C12. 修理後 R側ドライブ、 終段TR(トランジスター)6個交換。 2組48個購入し、より選別して2組12個使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 R側ドライブ裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理後 R側ドライブ裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 修理前 R側ドライブ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C16. 修理後 R側ドライブ基板 バランス・バイアス調整用半固定VR2個、電解コンデンサー15個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C17. 修理前 R側ドライブ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C172. 修理前 R側ドライブ基板裏、 部品の足(端子)曲げ方向不良。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C173. 修理前 R側ドライブ基板裏、 部品の足(端子)曲げ方向不良2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C174. 修理前 R側ドライブ基板裏、 部品の足(端子)曲げ方向不良3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C175. 修理前 R側ドライブ基板裏、 部品の足(端子)曲げ方向不良4。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C18. 修理(半田補正)後 R側ドライブ基板裏 半田を全部やり直す。 普通はこれで完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19. 完成R側ドライブ基板裏 洗浄後防湿材を塗る | ||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 L側ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 L側ドライブ、 終段TR(トランジスター)6個交換。 2組48個購入し、より選別して2組12個使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理前 L側ドライブ裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理後 L側ドライブ裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 修理前 L側ドライブ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C26. 修理後 L側ドライブ基板 バランス/バイアス調整用半固定VR2個、電解コンデンサー15個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C27. 修理前 L側ドライブ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C272. 修理前 L側ドライブ基板裏、 部品の足(端子)曲げ方向不良。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C273. 修理前 L側ドライブ基板裏、 部品の足(端子)曲げ方向不良2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C274. 修理前 L側ドライブ基板裏、 部品の足(端子)曲げ方向不良3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C28. 修理(半田補正)後 L側ドライブ基板裏 半田を全部やり直す。 普通はこれで完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C29. 完成L側ドライブ基板裏 洗浄後防湿材を塗る | ||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 プロテクト基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 プロテクト基板、リレー2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 プロテクト基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正)後 プロテクト基板裏 半田を全部やり直す。 普通はこれで完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 完成プロテクト基板裏 洗浄後防湿材を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 電源基板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C412. 修理前 電源基板、設計段階で用意されたフューズ、コスト削減の為、除かれた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C413. 修理前 電源基板、設計段階で用意されたフューズ2、コスト削減の為、除かれた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 電源基板 電解コンデンサー21個、ダイオード整流ブリッジ3個、整流ダイオード7個交換。フューズホルダ4個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 電源基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C432. 修理中 電源基板裏、足の曲げ方向を配慮して欲しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C433. 修理中 電源基板裏、足の曲げ方向を配慮して欲しい2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C434. 修理中 電源基板裏、足の曲げ方向を配慮して欲しい3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C435. 修理中 電源基板裏、足の曲げ方向を配慮して欲しい4。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 電源基板裏 半田を全部やり直す、フイルムコンデンサー4個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 完成電源基板裏 洗浄後防湿材を塗る | ||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 修理前 電源基板、ダイオード整流ブリッジ、喫煙者なので、タバコのヤニが付いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C462. 修理前 電源基板、ダイオード整流ブリッジ、 配線が飛び出している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C47. 修理(交換)後 電源基板、ダイオード整流ブリッジ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C48. フイルムコンデンサー2個追加し完成 電源基板、ダイオード整流ブリッジ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 RCA端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 RCA端子。 WBT−0201使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理前 入力RCA端子基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理後 入力RCA端子基板、 フイルムコンデンサー2個交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 修理前 RCA端子基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C56. 修理前 RCA端子基板裏、RCA端子を取る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C57. 修理(半田補正)後 RCA端子基板裏 半田を全部やり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||
C58. 完成RCA端子基板裏 洗浄後防湿材を塗る | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理前 電源LED表示基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理前 電源LED表示基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理(半田補正)後 電源LED表示基板裏 半田を全部やり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 完成電源LED表示基板裏 洗浄後防湿材を塗る | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理(交換)前 SP端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理中 SP接続端子穴加工後 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C73. 修理(交換)後 SP端子交換後、「WBT0700」、支給品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理前 電源ケーブル取り付け部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C82. 修理中 3Pインレット取り付け部穴加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C83. 修理後 3Pインレット取り付け | ||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 修理中 下架台「CCR(セラミック・コンパウンド・レジン)といって、セラミックと樹脂を複合させた、正に京セラならではの素材を」、清掃中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C92. 修理中 電源電解コンデンサー点検、下クションボロボロ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理中 電源電解コンデンサー取り出し点検。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後 電源電解コンデンサー点検、下クション交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CB1. 交換した部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CB2. 交換した部品2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC1. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC2. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC3. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC4. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC5. 完成 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC6. 修理後 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. 下蓋 ガラリ鉄板塗装 G1. 修理前 下蓋の空気取り入れ口のガラリ鉄板。 |
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G2. 修理(塗装)中 下蓋の空気取り入れ口のガラリ鉄板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G3. 修理前 下蓋の空気取り入れ口のガラリ鉄板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4. 修理(塗装)中 下蓋の空気取り入れ口のガラリ鉄板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E1. 出力・歪み率測定。 「見方」。 下段左端 オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、出力を測定。 下段中央 オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル表示)。 上段左端 交流電圧計=L側出力電圧測定、黒針のみ使用。 上段中左 歪み率計=出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力。 上段中右 交流電圧計=R側出力電圧測定、赤針のみ使用。 上段右端 オシロ=出力波形表示、 赤表示=R出力、黄色表示=L出力。(実際にはRL交流電圧計の出力「Max1V」を観測)。 下段中右上 デジタル電圧計=R出力電圧測定。 下段中右下 デジタル電圧計=L出力電圧測定。 |
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E21. R側SP出力電圧17V=36W出力 0.03%歪み(0.1%レンジ) 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
E22. L側SP出力電圧17V=36W出力 0.03%歪み(0.1%レンジ) 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
E23. R側SP出力電圧17V=36W出力 0.03%歪み(0.1%レンジ) 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
E24. L側SP出力電圧17V=36W出力 0.04%歪み(0.1%レンジ) 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
E31. R側SP出力電圧10V=12.5WW出力 0.01%歪み(0.1%レンジ) 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
E32. L側SP出力電圧10V=12.5W出力 0.01%歪み(0.1%レンジ) 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
E33. R側SP出力電圧10V=12.5WW出力 0.01%歪み(0.1%レンジ) 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
E34. L側SP出力電圧10V=12.5WW出力 0.01%歪み(0.1%レンジ) 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 出力・歪み率測定中、 冷却フアンを使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E5. 完成 24時間エージング | ||||||||||||||||||||||||||||||
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b910-3q | ||||||||||||||||||||||||||||||
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